Implementação de controle de um aerogerador e lógica de desligamento para o caso de pitch actuator stuck

dc.contributor.advisorCarareto, Rodrigopt_BR
dc.contributor.authorCintra, Diogo Nobre de Araújo
dc.contributor.authorLopes, Jonas da Silva
dc.contributor.authorVianna, Rodrigo Ignacio Steffens de Villemor
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorCintra, Diogo Nobre de Araújo
dc.creatorLopes, Jonas da Silva
dc.creatorVianna, Rodrigo Ignacio Steffens de Villemor
dc.date.accessioned2023-05-11T15:43:35Z
dc.date.available2023-05-11T15:43:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractO presente trabalho trouxe toda a modelagem teórica e o desenvolvimento de um controlador básico para um aerogerador, o qual invariavelmente opera entre duas malhas de controle, sendo elas a do torque do gerador e do controle do ângulo de pitch. Após o desenvolvimento deste controlador, o mesmo foi submetido a um processo de validação com o objetivo de verificar sua semelhança com o atual controlador utilizado pela WEG. Além do controlador básico, este projeto elaborou duas rotinas de desligamento do aerogerador para o caso de pitch actuator stuck, sendo que a primeira rotina dependia de mais parâmetros do que a segunda. Seu desempenho foi avaliado apenas para uma entrada de vento do tipo rampa e sem turbulência. Já a segunda abordagem, teve como objetivo principal o aperfeiçoamento da primeira, tornando-a mais generalizada e considerando todo um procedimento criterioso de validação. Por fim, foi utilizada a norma IEC61400-1 para a validação da segunda rotina de desligamento, a qual foi sujeita a ventos turbulentos e com velocidades médias de 10m/s a 20m/s com um passo de 2m/s. Os resultados das simulações mostraram uma redução significativa nos carregamentos sofridos pelo aerogerador, com um destaque para a carga alvo YawBrMzp, que foi reduzida em 21% quando avaliado o pior cenário da atual rotina da WEG com a rotina desenvolvida no presente trabalho.pt_BR
dc.description.notesProjeto realizado para empresa WEG - Mentor na Empresa: Augusto Cargnin Morcelpt_BR
dc.description.otherThis current paper has brought the theoretical modeling and development of a basic controller for a wind turbine, which always works in one of two different control loops, which are the generator torque loop and the pitch loop. After implementing such controller, the group sought to validate it by comparing its performance to the one obtained by WEG. In addition to the basic controller, this project produced two different shutdown routines for a pitch actuator stuck case. It can be said that the first logic depends on more parameters than the second one. Also, it was tested with wind following a ramp profile, while its counterpart was subjected to a turbulent one. The second approach’s goal is to improve the performance of the first one by considering rigid evaluation criteria, while aiming to make it more generalized in the process. The IEC61400-1 standard was utilized to validate the second shutdown routine, which was subject to various turbulent with average wind speeds varying from 10m/s to 20m/s with a 2m/s step. The results demonstrated significant reductions in the loads suffered by the wind turbine, especially when analyzing the target variable YawBrMzp which was decreased by 21% when comparing the worst case scenario of both controllerspt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent86 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5588
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectPitch Actuator Stuckpt_BR
dc.subjectFASTpt_BR
dc.subjectMATLAB/Simulinkpt_BR
dc.subjectCargas extremaspt_BR
dc.subjectTurbina Eólicapt_BR
dc.subject.keywordsPitch Actuator Stuckpt_BR
dc.subject.keywordsFASTpt_BR
dc.subject.keywordsMATLAB/Simulinkpt_BR
dc.subject.keywordsExtreme Loadspt_BR
dc.subject.keywordsWind turbinept_BR
dc.titleImplementação de controle de um aerogerador e lógica de desligamento para o caso de pitch actuator stuckpt_BR
dc.title.alternativeShutdown routine to mitigate extreme torsion loads during a pitch actuator stuck eventpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqEngenhariaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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